山西侯馬晉田熱電有限責(zé)任公司有2臺50MW燃煤發(fā)電機組,采用先進(jìn)的環(huán)保型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù),于2002年12月先后投產(chǎn)發(fā)電。投產(chǎn)以來,機組運行相對穩(wěn)定,雖數(shù)次停爐,均是輔助設(shè)備故障和排渣系統(tǒng)不暢所導(dǎo)致。然而,2004-09-18和2004-10-29卻相繼發(fā)生了難以發(fā)現(xiàn)和判斷的過熱器泄漏。
2004-09-18 T 20:00,1號爐司爐發(fā)現(xiàn)旋風(fēng)分離出入口煙溫相差近60℃,班長立即就這一異常情況組織司爐、副司爐進(jìn)行分析,同時安排巡檢員進(jìn)行全面檢查。晉田熱電的2臺循環(huán)流化床鍋爐采用2個直徑約5 m的汽冷分離器,布置在燃燒室與尾部對流煙道之間,外壁由模式壁制成,并作為過熱器的一部分。也就是說,只有過熱器泄漏才有可能導(dǎo)致旋風(fēng)分離器出入口煙溫差增大。CRT畫面上的歷史曲線圖表明,2天前煙溫差就開始一點一點上升,但趨勢比較均衡,至18日19:00,曲線從40℃左右突然上揚,到司爐引起重視時已近60℃。再查汽水流量、飽和蒸汽和過熱蒸氣壓差及引風(fēng)機電流,在19:00之前均沒有明顯的變化。從19:00開始,引風(fēng)機入口擋板開度增加了20%,電流從22A升至24A,排煙溫度異常升高,給水流量也大了,據(jù)此判斷旋風(fēng)分離器內(nèi)過熱器泄漏。而此時巡檢員返回,沒有發(fā)現(xiàn)異常。為了準(zhǔn)確判斷,司爐和班長又先后到現(xiàn)場進(jìn)行檢查,果然聽不到泄漏聲,也未見異常。班長跟司爐再一次分析,認(rèn)為流化床爐是正壓型鍋爐,沒有檢查孔,聽不到泄漏聲是正常的,其它參數(shù)的變化已能說明問題。由此,立即申請停爐。
停爐后檢查,有3根過熱器管泄漏,刺壞了附近的防磨澆鑄料,還有十幾根管子受到了不同程度的損傷。
針對這一教訓(xùn),班長組織全班人員進(jìn)行了認(rèn)真的分析總結(jié)。新的爐型具有新的特點,只有對每個微小的變化都引起足夠的重視,才能更好地掌握它。
2004-10-29 T10:00,2號爐司爐發(fā)現(xiàn)2號爐左側(cè)分離器煙溫差從正常的十幾度升到了二十多度,立即匯報了班長。班長首先聯(lián)系熱工對表記進(jìn)行了檢測,確認(rèn)表記無誤后,根據(jù)其它參數(shù)特別微小的變化果斷做出分離器內(nèi)過熱器泄漏的判斷,同時進(jìn)行了匯報,申請停爐。
事后通過檢查證明,司爐和班長的判斷是非常準(zhǔn)確及時的。
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